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宣工液壓分廠(chǎng)降低刀具成本 調整工藝挖潛降耗
發(fā)布時(shí)間:
2021-05-19
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改進(jìn)了加工方法,刀具能省一半”。液壓分廠(chǎng)精打細算過(guò)緊日子,刀尖上挖潛降耗,通過(guò)調整工藝,使健槽銑刀費用降低一半。
原來(lái)調整環(huán)在加工臺階邊緣時(shí)易損壞銑刀,導致生產(chǎn)成本增加。對此,分廠(chǎng)職工提出建議,縮小調整環(huán)5個(gè)孔的中心距,并對零件的加工工藝進(jìn)行改進(jìn),將5孔的加工移至鉆床上完成,比銑工工藝使用刀具成本大大降低,節省鍵槽銑刀費用50%。在加工零件罩蓋時(shí),由于零件硬度不均勻,用銑刀加工3至5件后刀具基本報廢,加工100件就得用刀具20多把,合計費用近3000元,加工刀具成本較高,而且粗糙度達不到圖紙要求。為降低刀具費用,分廠(chǎng)精打細算,嚴格成本控制。經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn),把普通銑刀更換為硬質(zhì)合金刀加工,每加工100個(gè)零件只需兩把銑刀,硬質(zhì)合金刀片3片,累計成本300多元,是原來(lái)費用的十分之一。按全年加工1000件計算,可節省刀具費用25000多元,而且加工面的粗糙度完全達了圖紙要求,保證了加工質(zhì)量。
中心距,零件,加工工藝
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